Mitigação de despesas com energia elétrica: um estudo de caso
dc.contributor.advisor-co1 | Moura, Ricardo Ribeiro | |
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Marco Paulo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4547166859048137 | |
dc.contributor.author | Nogueira, Hamma Carolina de Lima | |
dc.contributor.referee | Guimarães, Marco Paulo | |
dc.contributor.referee | Moura, Ricardo Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Belchior, Fernando Nunes | |
dc.contributor.referee | Resende, Andre Alves | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9911125525795290 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T12:38:07Z | |
dc.date.issued | 2022-05-10 | |
dc.description.abstract | O contexto energético no qual o Brasil se insere requer medidas assertivas na gestão da energia elétrica em organizações que apresentam consumo elevado deste insumo. Para alcançar esta meta é de suma importância a promoção de estudos dos gastos e consumo de energia elétrica. Este estudo tem como objetivo avaliar algumas sugestões para mitigação de despesas com energia elétrica a partir da análise de diferentes cenários em um estudo de caso, visando uma maior eficiência econômica e energética. Os métodos utilizados partem da análise do histórico do consumo de energia e consistem em uma análise de viabilidade técnico-econômica para seis possíveis soluções para redução das despesas com energia elétrica. Os principais resultados revelam que, considerando a situação atual, a demanda contratada poderia ser aumentada visando a minimização da despesa com a demanda e seu excedente. Os resultados mostram, ainda, que a modalidade verde é a melhor opção para o enquadramento tarifário e que a instalação de banco de capacitores propiciará uma economia com as multas devido ao excedente de energia reativa, com um retorno no investimento estimado para 1,06 anos. Por fim, os resultados apresentam a viabilidade técnico-econômica de aderir ao mercado livre, bem como da instalação de geração solar, sendo que ambas se mostraram viáveis com paybacks de 0,14 e 6,4 anos, respectivamente. Os resultados mostram ainda que a análise do ponto de vista exclusivamente do tempo para o retorno do investimento (payback) é limitada, devendo ser analisados outros critérios na definição das melhores soluções a serem implantadas. Adicionalmente, os resultados mostraram que, para o atual cenário econômico de juros altos, e considerando uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 11,75 % a.a., a geração de energia por gerador à diesel no horário de ponta se mostrou inviável do ponto de vista econômico. | |
dc.description.resumo | The energy context in which Brazil is included requires assertive actions in the management of electric power in organizations that have a considerable high consumption of this input. To reach this goal, it is extremely important to promote more studies of expenditures and about the consumption of electric power. This study aims to analyze some suggestions for reducing expenses with electricity from the analysis of different scenarios in a case study, to achieve greater economic and energy efficiency. The methods used start from the analysis of the historical energy expenditure and consist of a technical-economic viability analysis for six possible solutions for the reduction of electric power expenditure. The main results reveal that, considering the current situation, the contracted demands could be increased aiming at minimizing the expenses with demand and its exceedance. The results also show that the green modality is the best option for rating frames and that the installation of a capacitor bank would provide savings with penalties due to excess reactive power, with an estimated return on investment of 1.06 years. Therefore, the results show the technical and economic feasibility of adhering to the free market, as well as the feasibility of installing solar generation, with paybacks of 0.14 and 6.4 years, respectively. The results also show that the payback analysis view is limited, and other factors of definitions should be analyzed to define the best solutions to be implemented. In addition, the results showed that, for the current economic scenario of high interest rates fees, and considering a Minimum Rate of Attractiveness (MRA) of 11.75% p. y., the generation of energy by diesel generator during the rush hours showed to be economically unfeasible for the economic point of view. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcat.edu.br/123456789/11990 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal de Catalão | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia (FENG) | |
dc.publisher.initials | UFCAT | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Mestrado (PPGEP) | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | energia elétrica | |
dc.subject | consumo de energia | |
dc.subject | demanda | |
dc.subject | gestão de custos | |
dc.subject | mitigação de despesas | |
dc.title | Mitigação de despesas com energia elétrica: um estudo de caso | |
dc.title.alternative | Mitigation of electric energy expenditures: a case study | |
dc.type | Dissertação |